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化肥廠尿素裝置生產(chǎn)原理及工藝流程技術(shù)講座(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 3為190℃ ,出氣溫度 TI810為 187℃ ,出液溫度 TIC811為 200℃ ,水解塔壓力 PIC804為 。一般來(lái)說(shuō),為達(dá)到既節(jié)能又不致氣相含水增加的雙重目的,應(yīng)使解吸塔進(jìn)料溫度 TIC803低于出氣溫度 TI805。 水解塔出液溫度的控制 控制范圍: TIC811 200205℃ 控制目標(biāo):不超過(guò) 177。 LIC803 水解塔液位 LIC803要控制適中,液位過(guò)高容易造成水解塔滿液,TIC811溫度提不起來(lái),尿素水解率下降,從而導(dǎo)致水解排液超標(biāo);液位控制過(guò)低容易使得水解塔內(nèi)液汽比失調(diào),蒸汽容易走短路進(jìn)入氣相,不但使 PIC804超壓,而且 TIC811還低。合成氨裝置為 KELLOGG型,原設(shè)計(jì)日產(chǎn)1000噸,原料為油田伴生氣。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 目前合成、尿素兩套裝置運(yùn)行正常,在原料充足情況下,實(shí)際生產(chǎn)能力、能耗、物耗可接近或達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 謝 謝! 。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件于 2021年 11月得到批復(fù) (石油辦字 [2021]262號(hào) ), 2021年 4月完成詳細(xì)設(shè)計(jì)并開始施工, 9月份化肥裝置全面停車施工, 10月 8日中交,合成及尿素裝置分別于 10月 29日和 11月 4日生產(chǎn)出合格的氨及尿素產(chǎn)品。 解決辦法:儀表車間制定控制方案;大修進(jìn)行檢查; BI高。這是因?yàn)槿绻?nèi)存在較好的氣液平衡的話,壓力高時(shí)沸點(diǎn)也相應(yīng)高,如果 PIC804高而 TIC811反倒低,說(shuō)明蒸汽直接吹到了塔頂,塔內(nèi)沒(méi)有建立很好的汽液平衡。 FIC8102要與負(fù)荷對(duì)應(yīng),參考 FIC801的流量,如果蒸汽給的太大要及時(shí)降下來(lái);如果調(diào)節(jié)無(wú)效可能 FV8102閥壞,要及時(shí)聯(lián)系儀表處理。一般來(lái)說(shuō),當(dāng) 701F濃度在 %之間時(shí), TI805溫度約為 120110℃ 。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 為滿足第 4點(diǎn)要求,就要控制進(jìn)塔物料的溫度,溫度低則需多加蒸汽,而溫度太高進(jìn)塔后會(huì)發(fā)生閃蒸,使氣相含水增加。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 對(duì)于解吸操作,一般要達(dá)到四點(diǎn)要求: 解吸排液中盡可能不含 NH3和 CO2以保證不污染環(huán)境和減少損失。經(jīng)驗(yàn)證明,在 136℃ 操作也是安全的。同時(shí)調(diào)節(jié)好噴頭轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速過(guò)高,產(chǎn)品中小顆粒增多,吸水加劇,同時(shí)有粘塔的危險(xiǎn);轉(zhuǎn)速過(guò)低,則冷卻效果不好,易粘結(jié)刮料機(jī)刮臂,而清理刮料機(jī)刮臂又是一件極不安全的工作。夏天空氣濕度大,氣溫又高,冷卻困難,成品水含量也就高了。預(yù)蒸發(fā)的作用是將新、老兩個(gè)閃蒸槽來(lái)的 70%(wt)濃度的尿素溶液增濃至78%(wt)。 異常處理 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 現(xiàn)象 原因 處理 PIC304超壓達(dá) 到 ,采 取一系列調(diào)整 措施無(wú)效。 PIC918 開車出料時(shí),應(yīng)先提 PIC918,再緩慢開 HV201,否則, HV201開得太大太快,PIC908沒(méi)有與負(fù)荷對(duì)應(yīng)上,容易導(dǎo)致低壓系統(tǒng) PIC304超壓。 低壓系統(tǒng)壓力控制 控制范圍: PIC304 ≤ 控制目標(biāo):不高于 相關(guān)參數(shù): NH3/ CO H2O/ CO 低壓密閉水溫度 TIC30 302EA循環(huán)液溫度 TIC33 201C加熱蒸汽壓力 PIC91 低壓密閉水流量 FIC30 V501出氣閥 HIC320 901C不正常 控制方式: DCS自動(dòng)調(diào)節(jié)或手動(dòng)調(diào)節(jié) 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 正常調(diào)整 影響因素 調(diào)整方法 NH3/ CO2 、 H2O/ CO2 失調(diào) NH3/ CO2 、 H2O/ CO2失調(diào),將導(dǎo)致合成轉(zhuǎn)化率及汽提效率下降,高壓系統(tǒng)至低壓系統(tǒng)的液體中的 NH3和 CO2濃度高,增加了低壓循環(huán)系統(tǒng)的負(fù)荷,引起 PIC304超壓。 加熱蒸汽壓力 PIC350/PIC3103 PIC350/PIC3103直接影響 TIC301,一般將 TIC301投自 控,給定 130135℃ ,將 PIC350投串級(jí)控制,當(dāng) TIC301 變化時(shí), PIC350的閥位自動(dòng)變化,增減加入的加熱蒸汽 量,使 TIC301在指標(biāo)范圍內(nèi)。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 而吸收從工作原理來(lái)說(shuō),操作壓力越高、操作溫度越低,越有利于吸收。但在實(shí)際生產(chǎn)中,溫度太高的話,分解后的氣相含水也太多,使得返回水有所增加。 異常處理 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 現(xiàn)象 原因 處理 TIC3204過(guò)低 1. 熱偶失靈 2. PIC3203故障 1. 聯(lián)系儀表校 TIC3204熱偶。 HIC3201 HIC3201的作用是將中壓系統(tǒng)的尾氣由 V501放至原來(lái)的低壓系統(tǒng)。通過(guò)采用低壓蒸汽作為加熱介質(zhì),尿素溶液被加熱到 135?C。 異常處理: 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 現(xiàn)象 原因 處理 TI217及 TI208溫度 超高,接近 190℃ 不明 為保護(hù)設(shè)備,應(yīng)停車進(jìn)行檢查 中壓系統(tǒng)操作指南 中壓系統(tǒng)操作原則 中壓精餾塔 C501的壓力 PI3202控制在不大于 MPa,出液溫度 TIC3204控制在 160165℃ 之間。 NH3/ CO2過(guò)低, TI217及 TI208上升,若高于指標(biāo),應(yīng)準(zhǔn)確判斷并適當(dāng)增加系統(tǒng)氨量。同時(shí)要查找引起 NH3/ CO2失常的具體原因,主要有 NH CO2流量表不準(zhǔn),壓縮機(jī)四段安全閥、 PIC203泄漏,泵出口安全閥、出口排放閥漏等。 H2O/ CO2高 嚴(yán)格控制 TI805在指標(biāo)以內(nèi); 適當(dāng)降低 FIC710 FIC803流量; 嚴(yán)格控制 TIC302及低壓壓力 PIC304在指標(biāo)內(nèi)。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 根據(jù)反應(yīng)式可知,過(guò)量的 NH3對(duì)甲銨的生成有利,而且 NH3在合成尿素的反應(yīng)中可以降低水的活度,調(diào)節(jié)合成塔內(nèi)的自然平衡,對(duì)防止物料對(duì)合成塔的腐蝕起一定的限制作用。 停中壓系統(tǒng),更換催化劑。 若在手動(dòng)狀態(tài)下 TIC1202偏低,可適當(dāng)開大閥門( OP)。 CO2量 FI101減少表示系統(tǒng)負(fù)荷降低,可能會(huì)導(dǎo)致 AIC1202偏高。 對(duì)送合成系統(tǒng)的 CO2中氧的含量及脫氫后氫的含量用分析儀加以監(jiān)控,因?yàn)檫@是保證高壓設(shè)備不發(fā)生腐蝕的前提。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 裝置物料平衡圖 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 工藝指標(biāo) 原料指標(biāo) NH3 (液態(tài) ) 來(lái)源:合成氨裝置 壓力: ( A) 溫度: 18℃ 組成: NH3≥%(wt) 油 5ppm(wt) 水 +惰性物質(zhì) ≤%(wt) 流量: (設(shè)計(jì)) 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 CO2(氣體 ) 來(lái)源:合成氨裝置 壓力: (絕 ) 溫度: 40℃ 組成: CO2 : ≥%(V吸收后的稀氨水返回氨水槽。分解氣進(jìn)入真空預(yù)濃縮器,用低壓甲銨液進(jìn)行冷凝吸收,部分冷凝液吸收后,再進(jìn)入中壓冷凝器,甲銨液經(jīng)中壓冷凝器分離器分離后進(jìn)入高壓甲銨泵循環(huán)返回高壓洗滌器頂部。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 ( 2)合成和高壓循環(huán)系統(tǒng) 新鮮液氨和濃甲銨液、含有氨和二氧化碳的氣提氣一同送至高壓甲銨冷凝器,大部分氨和二氧化碳在其中反應(yīng)生成甲銨溶液。根據(jù)化學(xué)反應(yīng)的平衡原理,在反應(yīng)進(jìn)行的過(guò)程中必須持續(xù)地供給熱量,而且該反應(yīng)進(jìn)行地非常緩慢,不容易達(dá)到平衡。該反應(yīng)進(jìn)行得很緩慢,需要很長(zhǎng)時(shí)間才能達(dá)到平衡。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 2021年,通過(guò)引進(jìn)荷蘭 STAMICARBON公司的并聯(lián)中壓技術(shù)對(duì)尿素裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,使裝置的生產(chǎn)能力由原設(shè)計(jì) 1620噸 /天提高至 2300噸 /天。以合成氨車間輸送來(lái)的 NH3和 CO2為原料 ,反應(yīng)生成成品尿素,設(shè)計(jì)日產(chǎn)尿素 1620噸,年生產(chǎn)能力為 48萬(wàn)噸。 式( 12)也稱為尿素的生成反應(yīng),必須在液相下才能進(jìn)行,是一個(gè)吸熱的可逆反應(yīng)。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 ( 2)尿素的生成反應(yīng) 尿素的生成反應(yīng)是一個(gè)必須在液相中進(jìn)行的、吸熱的可逆反應(yīng)。原料二氧化碳?xì)怏w經(jīng)攙入防腐用空氣后,進(jìn)入液滴分離器分液(有冷凝液排放),之后經(jīng)壓縮進(jìn)入氣提塔底部。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 ( 3)中壓分解與循環(huán)系統(tǒng) 合成反應(yīng)液、二氧化碳原料氣分別進(jìn)入中壓分解塔分離段和加熱段,氣提分解后的尿液進(jìn)入低壓分解、循環(huán)系統(tǒng)。 經(jīng)低壓洗滌器后未被吸收的氣體及水解系統(tǒng)出氣一并進(jìn)入尾氣吸收塔底部,與從塔頂部進(jìn)入的氨水(來(lái)自氨水槽)在塔內(nèi)逆向接觸傳質(zhì),吸收氣相中的氨和二氧化碳,尾氣經(jīng)排氣筒排入大氣。造粒過(guò)程的尿素粉塵自造粒塔頂排出。 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 裝置關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制方法; 脫氫系統(tǒng)操作指南 脫氫系統(tǒng)操作原則 對(duì)脫氫反應(yīng)器入口和出口之間的溫差予以監(jiān)控,因?yàn)樗谴呋瘎┗钚缘膹?qiáng)有力的反映。這時(shí)將 FIC1103的給定值 SP加大或?qū)?FIC1103改手動(dòng)控制,開大閥位 OP。 若 TIC1202偏低,可手動(dòng)關(guān)閉 HIC1202,讓加熱介質(zhì)高壓密閉水全部進(jìn) E106A; TIC1202開度 TIC1202是通過(guò)控制 E106B加熱蒸汽量控制 R101進(jìn)口溫度的,若在手動(dòng)狀態(tài)下 TIC1202偏高,可適當(dāng)關(guān)小閥門( OP)。 聯(lián)系儀表調(diào)校指示儀表。 因?yàn)楹铣蓧毫κ窍到y(tǒng)溫度、反應(yīng)物組分( NH3/ CO2, H2O/ CO2)及惰性氣體含量的函數(shù),因此,要控制好合成系統(tǒng)的壓力,必須嚴(yán)格控制反應(yīng)物的組分。 若 PI201迅速上升, TI212略有上升, TI20 TI217下降, FI903上升,合成系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率及汽提效率均下降,則是 NH3/ CO2低,適當(dāng)提高系統(tǒng)加NH3量,或降低 CO2加入量,直到 PI201降下來(lái)。 異常處理: 大慶石化公司化肥廠尿素裝置技術(shù)講座 現(xiàn)象 原因 處理 高壓系統(tǒng) 超壓,調(diào) 節(jié)后
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