freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

現(xiàn)代轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 除了觀念的變化,還必須深入認(rèn)識(shí)到采用“雙聯(lián)”工藝的困難。節(jié)能效果非常明顯。表5 兩種工藝生產(chǎn)成本的比較超純凈鋼生產(chǎn)采用轉(zhuǎn)爐“雙聯(lián)”工藝,適于大量地、經(jīng)濟(jì)地生產(chǎn)超純凈鋼。日本NKK福山廠采用不補(bǔ)爐工藝,可縮短輔助作業(yè)時(shí)間3min。%。(5)對(duì)終點(diǎn)的精確控制。一般根據(jù)冶煉鋼種的條件和本爐吹煉的初始條件(如鐵水成份、溫度),由計(jì)算機(jī)計(jì)算吹煉條件,確保終點(diǎn)命中率。和傳統(tǒng)煉鋼工藝相比,(相當(dāng)于熔化110Kg/T廢鋼的熱量)。圖5 終點(diǎn)[C]對(duì)氧氣脫碳效率φ的影響圖6 減氧操作對(duì)吹煉終點(diǎn)[C][O]平衡關(guān)系(3)Mn、Cr礦的熔融還原由于鐵水中[Si]低,給少渣冶煉的造渣工藝帶來(lái)極大困難。表3 普通鐵水“三脫”預(yù)處理的熱平衡 少渣冶煉(1)轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)工藝圖4給出轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)的工藝原理示意圖。隨著熔池中[P]降低,[C]的燒損趨于嚴(yán)重。為保證同時(shí)脫磷脫硫,=10%~15%(質(zhì)量百分?jǐn)?shù))。以氣氧為主向熔池供氧,添加廢鋼控制反應(yīng)溫度。為解決這一技術(shù)問(wèn)題,日本積累了10年經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)出高效轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝,使一座轉(zhuǎn)爐的產(chǎn)量達(dá)到傳統(tǒng)兩座轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)能力。(3)轉(zhuǎn)爐精煉渣的返回利用率:采用三脫鐵水煉鋼生成高堿度氧化鐵爐渣中P2O5和S的含量很低(如表2所示),可以作為脫磷渣使用。工藝特點(diǎn)是:鐵水脫Si(w(Si)≤%)、混鐵車(chē)(或鐵水罐)鐵水噴粉脫磷、脫硫。近20年,潔凈鋼得到普遍地應(yīng)用。然而由于脫磷過(guò)程溫降大,因此常用氧槍吹氧代替部分固體氧化劑,可使熱量得到很大程度的補(bǔ)償,而且也提高脫磷效果。粉劑材料的組成有:用于氧化鐵水中硅、磷的氧化劑,用與氧化物結(jié)合成穩(wěn)定的復(fù)雜化合物熔劑和促進(jìn)上述反應(yīng)過(guò)程的活化劑等三部分。為此,脫磷就要先脫硅。同時(shí)為了改善三煉鋼產(chǎn)品的總體質(zhì)量水平,努力實(shí)現(xiàn)全量鐵水脫硫,已實(shí)現(xiàn)入爐的鐵水平均[S]含量降低到≤%,最好的月份[S]%。(4)鐵水脫硫技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)代鐵水脫硫的發(fā)展趨勢(shì)有以下4個(gè)方面[4]:①采用全量鐵水脫硫工藝;②鐵水脫硫容器趨向采用鐵水包;③脫硫方法以噴粉脫硫?yàn)橹鳎虎苊摿騽┏尸F(xiàn)多采用金屬鎂的趨勢(shì)。在高溫下,化學(xué)反應(yīng)的速度是很快的,因此過(guò)程②不是脫硫過(guò)程的限制性環(huán)節(jié),而擴(kuò)散傳質(zhì)是脫硫過(guò)程的限制性環(huán)節(jié)。表1各種脫硫劑反應(yīng)的特點(diǎn)處理高硅鐵水時(shí),脫硫劑脫硫能力有強(qiáng)到弱的順序?yàn)椋篊a、CaCNa2O、Na2COCaO、Mg、MnO、MgO。由于鐵水罐在噴吹時(shí),鐵水?dāng)嚢枇鲃?dòng)比混鐵車(chē)均勻得多,死區(qū)大大降低,以及鐵水罐易于扒除高爐酸性渣,因此脫硫劑利用率高,脫硫速度快和效果好,不足的是鐵水熱損失較大。它分為轉(zhuǎn)鼓法和搖包法。本節(jié)主要討論普通鐵水的預(yù)處理技術(shù)。至1999年末,計(jì)算機(jī)煉鋼控制率(指全程控制)90%。⑤修正計(jì)算用實(shí)際值()反算后,以一定比例對(duì)(2)式進(jìn)行修正計(jì)算;用實(shí)際值(),以及式(1)中新的,對(duì)式(3)進(jìn)行及冷卻能力系數(shù)的修正。副原料模型的計(jì)算包括:礦石加入量的計(jì)算;石灰加入量的計(jì)算;螢石加入量的計(jì)算;白云石加入量的計(jì)算。(1)靜態(tài)模型靜態(tài)模型是依據(jù)初始條件(如鐵水的質(zhì)量、成分和溫度;廢鋼的質(zhì)量和分類(lèi)),要求的終點(diǎn)目標(biāo)(如終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)成分),以及參考爐次的參考數(shù)據(jù),計(jì)算出本爐次的氧耗量,確定各種副原料的加入量和吹煉過(guò)程中氧槍的高度。計(jì)算機(jī)控制煉鋼計(jì)算模型是半機(jī)理半經(jīng)驗(yàn)的模型,且可不斷優(yōu)化,比經(jīng)驗(yàn)煉鋼的粗略計(jì)算精確得多,因此其吹煉所需的氧量和造渣劑用量控制在最佳范圍;2)無(wú)倒?fàn)t出鋼。 轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼的實(shí)現(xiàn)通過(guò)提高產(chǎn)量規(guī)模,努力降低直接能耗和提高煤氣回收水平,轉(zhuǎn)爐實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼是完全可能的。 轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要節(jié)能途徑轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的能耗具有這樣的特點(diǎn),即消耗的直接能源并不多,但消耗的間接能源如鐵水、耐材、合金等卻很多,同時(shí)能量的回收有很大潛力?;厥盏姆椒ㄓ腥紵ê臀慈挤?,我國(guó)大部分鋼廠采用未燃法,即回收未燃燒的煤氣,同時(shí)回收由高溫?zé)煔怙@熱產(chǎn)生的鍋爐蒸汽。通常,這些熱量除滿足終點(diǎn)鋼水溫度外,尚有較大富余熱量,這就為多加廢鋼創(chuàng)造了條件。據(jù)統(tǒng)計(jì),1998年我國(guó)大、中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)可比能耗的噸鋼耗煤量為01Kg,比日本高245Kg,高出37%。這項(xiàng)工作仍在繼續(xù)中。如圖25所示,在目前復(fù)吹與濺渣爐齡尚不能同步的前提下,選擇圖中D區(qū)域爐齡可使綜合生產(chǎn)成本降至最低。[%O]的變化。美國(guó)阿爾戈馬廠投資回收期不到一年。除了以上因素外,出鋼溫度也是影響濺渣效果的重要因素。(2)槍位:槍位是非常重要的參數(shù),它直接影響濺渣量、濺渣高度。CAO)Fe2O3為主的燒結(jié)層,起較好保護(hù)作用;另一方面隨FeO的增加,熔渣熔化溫度明顯降低,影響濺渣層的抗侵蝕性能。主要措施有[11]:(1)控制終渣MgO含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))圖24示出在不同堿度條件下MgO含量對(duì)爐渣理論熔化溫度的影響。 濺渣護(hù)爐的技術(shù)要點(diǎn)濺渣護(hù)爐的硬件設(shè)備并不復(fù)雜,通常是利用氧槍及其傳動(dòng)和控制系統(tǒng),僅將供氧氣改為供氬氣,即可進(jìn)行濺渣操作。90年代初,美國(guó)LTV鋼廠開(kāi)發(fā)了濺渣護(hù)爐長(zhǎng)壽命爐襯技術(shù),使?fàn)t齡大幅度上升。(3)低合金鋼低合金鋼冶煉應(yīng)注意以下要點(diǎn)①?gòu)?qiáng)化造渣工藝,早化渣、化好渣,~,確保去磷、去硫效果;②采用一次拉碳、避免補(bǔ)吹,降低鋼中[O];③嚴(yán)格脫氧、合金化操作,確保成分命中,同時(shí)控制好溫度及防止吸氮;④采用擋渣出鋼,防止回磷,并加入適量改性渣料,以實(shí)現(xiàn)鋼水脫硫、脫磷效果。另外還要采用鐵水脫硫、二次精煉、連鑄等一系列有關(guān)技術(shù)措施,確保w([C])≤%,w([N])≤%,w([O])≤%,且?jiàn)A雜物直徑≤30μm。合金化是指為達(dá)到鋼水成分要求而向鋼水中添加合金的操作,事實(shí)上,脫氧和合金化大都是同時(shí)進(jìn)行的。(2)冷卻劑類(lèi)型及數(shù)量。原則上說(shuō),要求爐渣具有一定的堿度,合適的氧化性、流動(dòng)性,適度的泡沫化;(2)造渣方法。圖20 轉(zhuǎn)爐復(fù)吹和無(wú)復(fù)吹時(shí)的終點(diǎn)碳氧平衡圖21 各種煉鋼方法終點(diǎn)錳—碳的關(guān)系圖22 磷分配系數(shù)與渣中氧化鐵含量的關(guān)系由于復(fù)吹具有上述明顯的冶金特征,因而它給鋼廠帶來(lái)了諸多優(yōu)點(diǎn),可歸納為:圖23 硫分配系數(shù)和爐渣堿度的關(guān)系(1)%~%;(2)%~%;(3)%~%;(4)石灰消耗減少3~10Kg t;(5)%;(6)降低O2耗約8%;(7)減少耐材消耗,提高爐齡。圖19 三種典型的供氣曲線 復(fù)吹冶金效果和經(jīng)濟(jì)效益復(fù)吹的主要冶金特征表現(xiàn)在以下幾方面:(1)碳氧反應(yīng)更趨平衡??刂葡到y(tǒng)一般由PLC及相關(guān)的流量、壓力檢測(cè)儀表構(gòu)成。單管式因流量調(diào)節(jié)小且易燒損,目前已不多見(jiàn)。代表技術(shù)有OBMS、KMS、KS等。代表技術(shù)有LBE、LD—KG、LD—OBT、NK—CB、LD—AB等,由于該技術(shù)供氣元件容易維護(hù),壽命長(zhǎng),操作工藝比較簡(jiǎn)單,適應(yīng)鋼種范圍廣,因此在復(fù)吹技術(shù)中所占比例較高。因?yàn)轫敶捣ê偷状捣ǜ饔虚L(zhǎng)處和短處,而自身又無(wú)法克服其短處,因此,促使人們?nèi)ニ伎紝で蠹瘍烧邇?yōu)點(diǎn)而克服兩者缺點(diǎn)的新途徑。自1952年LD法問(wèn)世以來(lái),短短20年,氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的鋼產(chǎn)量已接近世界鋼產(chǎn)量的50%,LD煉鋼法如此迅速地推廣應(yīng)用,主要得益于其諸多優(yōu)點(diǎn)。比較認(rèn)同的看法是:盡管鋼鐵產(chǎn)品受到“鋼鐵替代材料”越來(lái)越嚴(yán)重的挑戰(zhàn),但鋼材以其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),以其優(yōu)良的綜合性能和較低的價(jià)格滿足不同使用者的需求,仍為各行各業(yè)的首選材料。1)長(zhǎng)壽高效技術(shù):長(zhǎng)壽命爐襯技術(shù)的發(fā)展,特別是濺渣護(hù)爐技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,使?fàn)t齡可以提高到1~2萬(wàn)爐以上,不僅可大大降低耐材消耗,更重要的是改變傳統(tǒng)“三吹二”、“二吹一”模式,大大提高轉(zhuǎn)爐利用率,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐“高效化”。60年代末,由于連鑄技術(shù)迅速發(fā)展,特別是后來(lái)全連鑄鋼廠的出現(xiàn),對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼在時(shí)間、溫度、成分及鋼水質(zhì)量方面提出了更高的要求。3)1965~1970年,采用計(jì)算機(jī)設(shè)定計(jì)算值并進(jìn)行煉鋼過(guò)程的監(jiān)控,這實(shí)際上已是利用靜態(tài)模型對(duì)煉鋼過(guò)程進(jìn)行開(kāi)環(huán)控制的指導(dǎo),然而終點(diǎn)的閉環(huán)控制尚未實(shí)現(xiàn)。眾所周知,從70年代開(kāi)始,容量為250~300t的轉(zhuǎn)爐一直是當(dāng)今世界轉(zhuǎn)爐煉鋼的主力爐型。1967年,原聯(lián)邦德國(guó)和法國(guó)建成氧氣底吹轉(zhuǎn)爐。由于托馬斯煉鋼法是空氣底吹,[N]較高,易產(chǎn)生時(shí)效硬化現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)采用(1) 富氧鼓風(fēng)(O2 3032%);(2) 混合氣體(O2 50%,CO2 3032%);(3) 氧氣中加H2O。由于從爐底吹入氧氣,使冶煉過(guò)程更加平穩(wěn),脫碳能力強(qiáng),有利冶煉超低碳鋼種,鐵和錳的氧化損失較氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐小,也適用高磷鐵水煉鋼,這一工藝的出現(xiàn)受到煉鋼界的普遍重視。(2)經(jīng)驗(yàn)操作轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)控制煉鋼這一技術(shù)發(fā)展過(guò)程主要完成于20世紀(jì)50年代末至70年代末。4)1970~1980年,借助于測(cè)量技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,已能準(zhǔn)確連續(xù)測(cè)量出吹入轉(zhuǎn)爐的氧量及對(duì)廢氣的成分進(jìn)行分析,特別是副槍技術(shù)的開(kāi)發(fā),使轉(zhuǎn)爐煉鋼基本實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)模型和副槍動(dòng)態(tài)模型相結(jié)合的全過(guò)程控制煉鋼的目標(biāo)。因此,集頂吹和底吹優(yōu)點(diǎn)為一體的復(fù)合吹煉技術(shù)的開(kāi)發(fā)引起了高度重視。2)計(jì)算機(jī)全自動(dòng)煉鋼技術(shù):在科學(xué)控制煉鋼的基礎(chǔ)上,成熟應(yīng)用靜態(tài)模型、副槍及動(dòng)態(tài)模型、加之吹煉過(guò)程防噴濺動(dòng)態(tài)槍位、加料控制以及終點(diǎn)磷、硫預(yù)報(bào)快速出鋼技術(shù),使轉(zhuǎn)爐煉鋼實(shí)現(xiàn)全過(guò)程自動(dòng)控制,終點(diǎn)碳、溫雙命中率可穩(wěn)定保持在90%以上,同時(shí)能降低終點(diǎn)鋼水氧含量,為潔凈鋼生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)。預(yù)計(jì),在21世紀(jì),鋼鐵仍是“必選材料”。然而,1968年OBM煉鋼法即氧氣底吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法的誕生,使處于壟斷地位的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法受到了挑戰(zhàn)和沖擊。另外,70年代,連鑄技術(shù)在全世界迅速發(fā)展,對(duì)煉鋼在鋼質(zhì)和成分上提出了更高要求,因此這種集頂吹和底吹優(yōu)點(diǎn)的新技術(shù)的研究加快了步伐。我國(guó)現(xiàn)有的復(fù)吹轉(zhuǎn)爐絕大多數(shù)采用該技術(shù),需要指出的是,在底吹N2時(shí)(因價(jià)格低廉)鋼種增[N]約30106(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),因此為防止增[N],通常在冶煉終點(diǎn)前將底吹氣體切換成Ar。其中KS法采用100%底吹O2,同時(shí)底噴煤粉,實(shí)現(xiàn)100%廢鋼氧氣煉鋼。雙層套管主要用于中心吹氧、外層吹保護(hù)氣體的復(fù)吹方式,即頂?shù)状笛醴?。比較先進(jìn)的復(fù)吹系統(tǒng)不僅能滿足不同復(fù)吹工藝模式進(jìn)行自動(dòng)控制,而且具有自動(dòng)檢漏、檢堵及氣量調(diào)節(jié)功能。如圖20(武鋼三煉鋼的實(shí)際應(yīng)用結(jié)果)所示,當(dāng)吹煉終點(diǎn)[C]=%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),無(wú)復(fù)吹的終點(diǎn)[O]約為900106(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),而進(jìn)行復(fù)吹的爐次則為550106左右。采用復(fù)吹法帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益,因各鋼廠具體情況不同而異。主要通過(guò)加入石灰來(lái)實(shí)現(xiàn)。廢鋼為主要冷卻劑,通常在開(kāi)吹前與鐵水一起加入爐內(nèi),廢鋼比可取10%~30%。要注意根據(jù)合金對(duì)氧的親合力、熔點(diǎn)、比重等特性來(lái)選擇加入的時(shí)間、順序和方法。(2)中、高碳鋼中、高碳鋼冶煉的矛盾焦點(diǎn)是終點(diǎn)碳的控制。對(duì)于高品級(jí)低合金鋼,單靠轉(zhuǎn)爐一個(gè)工序不能達(dá)到所有要求,因此必須聯(lián)合采用鐵水預(yù)處理、二次精煉及連鑄有關(guān)技術(shù)。1994年9月LTV232t轉(zhuǎn)爐已創(chuàng)15658爐的世界紀(jì)錄。然而為了獲得濺渣護(hù)爐預(yù)期的效果,必須掌握如下技術(shù)要點(diǎn),即:(1)爐內(nèi)合理的留渣量;(2)爐渣的物化性質(zhì),包括成分、熔點(diǎn)、過(guò)熱度、表面張力、粘度;(3)合理的濺渣參數(shù)。從圖24不難看出,8%的MgO含量是一個(gè)臨界值。在確定FeO含量時(shí)要考慮堿度和MgO含量,以盡可能提高熔渣熔化溫度為原則。另外,最大濺渣量與一定的槍位存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,過(guò)低或過(guò)高的槍位都會(huì)使濺渣量減少。綜上所述,為了獲得較為理想的濺渣效果,需采取如下措施:(1)爐襯材質(zhì)不能因?qū)嵭袨R渣護(hù)爐技術(shù)而降低,對(duì)使用鎂碳磚而言,其碳含量應(yīng)控制為下限;(2)控制和降低終渣FeO含量;(3)合理調(diào)整終渣MgO含量;(4)提高濺渣層熔化性溫度,降低爐渣過(guò)熱度;(5)降低出鋼溫度。濺渣護(hù)爐綜合效益每噸鋼大約為2~10元。美國(guó)內(nèi)陸鋼廠在采用濺渣護(hù)爐技術(shù)后,吹煉低碳鋼終點(diǎn)[%C]表3 不同濺渣和復(fù)吹條件終點(diǎn)[%C]圖26 底吹透氣磚覆蓋渣層厚度與吹煉終點(diǎn)[%C]我國(guó)鋼鐵企業(yè)能耗高,除與設(shè)備、技術(shù)和管理等有關(guān)外,鐵鋼比高、連鑄比低、連鑄坯熱送熱裝率低、原燃料質(zhì)量差、大型節(jié)能設(shè)備普及低有關(guān)。另外,轉(zhuǎn)爐熱效率一般為70%~75%,剩余熱量為爐渣、爐氣及其他熱損失帶走。 轉(zhuǎn)爐工序能耗計(jì)算工序能耗是指某工序中生產(chǎn)1噸合格產(chǎn)品直接消耗的能源量,它是衡量工序能耗水平的指標(biāo)。因此,轉(zhuǎn)爐節(jié)能應(yīng)在降低直接能源、間接能源和提高能量回收三方面同時(shí)做好工作。(當(dāng)年全廠連鑄比約為70%)。計(jì)算機(jī)控制煉鋼后吹率一般8%,比經(jīng)驗(yàn)煉鋼少一半以上,其煉鋼時(shí)間縮短5~10min,合金和耐材消耗明顯降低;3)終點(diǎn)命中率高。靜態(tài)模型計(jì)算是假定整個(gè)爐役的冶煉參數(shù)與目標(biāo)值的關(guān)系是一個(gè)連續(xù)函數(shù)。(2)動(dòng)態(tài)模型動(dòng)態(tài)模型是指,當(dāng)轉(zhuǎn)爐供氧量達(dá)到氧耗量的85%左右時(shí),降低吹氧流量,副槍開(kāi)始測(cè)溫、定碳,并把測(cè)到的溫度及碳含量值送入過(guò)程計(jì)算機(jī)。動(dòng)態(tài)模型學(xué)習(xí)系數(shù)、和可通過(guò)過(guò)程計(jì)算機(jī)自學(xué)習(xí)模型進(jìn)行修正,也可采用人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)予以修正。終點(diǎn)命中率(控制精度:w([C])177。 鐵水脫硫由于轉(zhuǎn)爐煉鋼整個(gè)過(guò)程是氧化性氣氛,脫硫能力有限。它們雖然脫硫效果好,但由于容器轉(zhuǎn)動(dòng)笨重,動(dòng)力消耗高,爐襯壽命低,未能廣為應(yīng)用??傊?
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
電大資料相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1