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連續(xù)重整裝置脫瓶頸優(yōu)化改造-免費(fèi)閱讀

2025-07-22 22:04 上一頁面

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【正文】 什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越來越容易。4 結(jié)論(1)裝置加工量在滿負(fù)荷的情況下,預(yù)加氫加熱爐爐膛溫度降低50℃,重整加熱爐排煙溫度降低22℃,爐膛溫度降低至738℃,加熱爐瓶頸問題得到解決。催化劑注氯量為80mL/min,待生劑w(氯)%,再生劑w(氯)%,說明催化劑的持氯性較好。,其中直餾石腦油1084 t/d, t/d,%,%。(3)更新PSⅥ重整催化劑[6]原反應(yīng)使用的PSⅥ重整催化劑全部更新,PSⅥ是石油化工科學(xué)研究院研制的低積碳速率、高選擇性催化劑,此催化劑在不降低比表面積的前提下,通過引入新助劑來調(diào)節(jié)催化劑的酸性功能和金屬功能,具有更高的比表面積、更長的壽命、更好的持氯性。其中修補(bǔ)利舊22臺原燃燒器。2 裝置改造內(nèi)容 預(yù)加氫部分(1)預(yù)加氫催化劑撇頭預(yù)加氫催化劑采用撫順石化公司催化劑廠生產(chǎn)的FH40C,選用器外載硫預(yù)加氫催化劑,縮短開工時(shí)間,可有效避免氧化態(tài)劑硫化過程中存在的安全隱患[2],該催化劑具有較好的性能,可以在較高的空速下滿足脫雜質(zhì)要求,反應(yīng)器裝劑量可以降低20%,因此對原催化劑床層進(jìn)行撇頭處理就可以滿足生產(chǎn)需要,撇掉舊劑6t,裝填新劑10t。煉油廠千萬噸煉油項(xiàng)目投產(chǎn)后,新增汽油加氫裝置和柴油加氫裝置,這樣導(dǎo)致公司內(nèi)部氫氣嚴(yán)重不足,催化重整副產(chǎn)氫氣是氫氣的廉價(jià)來源,但是連續(xù)重整裝置設(shè)計(jì)規(guī)模小,生產(chǎn)瓶頸問題多,如果能夠通過工藝優(yōu)化改造,應(yīng)用新型節(jié)能設(shè)備,消除裝置的瓶頸問題,提高裝置加工規(guī)模,那么氫氣供應(yīng)不足的問題將迎刃而解,在提高氫氣供應(yīng)的同時(shí)增產(chǎn)高附加值的芳烴產(chǎn)品,增加企業(yè)創(chuàng)效水平。通過改造重整“四合一”加熱爐,優(yōu)化預(yù)加氫工藝流程并應(yīng)用高效板式換熱器新技術(shù),既達(dá)到了降低能耗和清潔生產(chǎn)的目的,又消除了裝置瓶頸,重整加工能力提高到50萬t/a。苯的最大用途是制取苯乙烯,經(jīng)聚合可以得到聚苯乙烯,其次是用于生產(chǎn)尼龍。g/g,催化劑再生注氯量增加,催化劑持氯能力下降,%,%,催化劑活性明顯降低。2,爐管間距為180mm,爐管根數(shù)為40根。選用法國Packinox公司生產(chǎn)的板束,此板束采用水下爆破法成型,減少了焊接應(yīng)力,同時(shí)應(yīng)用較薄的板材,增加了換熱效率,長周期穩(wěn)定性能更優(yōu),在國內(nèi)進(jìn)行組裝降低了設(shè)備一次投資成本。分餾部分脫丁烷塔改脫戊烷操作,塔頂組分經(jīng)過凈氣氯化處理后,送乙烯裝置作為裂解原料,塔底組分送重整液分離塔進(jìn)行組分切割。g/kg,精制油指標(biāo)合格。增加汽提塔頂氣相與塔進(jìn)料換熱器前后熱負(fù)荷對比見表6,從表6可以看出,優(yōu)化預(yù)加氫工藝流程后, MW,汽提塔塔頂熱源得到充分利用,裝置用能結(jié)構(gòu)更加合理。[參考文獻(xiàn)][1][J].石油煉制與化工,2013,44(1):17.[2]國海峰,董群,楊春亮. 預(yù)硫化加氫催化劑液體鈍化工藝研究[J].化工科技,2008,16(4):2932.[3]錢家麟. 管式加熱爐[M]. 北京:中國石化出版社,[4]邵文,劉傳強(qiáng),[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(1):14.[5][J]. 煉油技術(shù)與工程,2010,40(3):1013.[6]馬愛增,徐又春,趙振輝. 連續(xù)重整成套技術(shù)的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用[J]. 石油煉制與化工,2011,42(
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