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如何避免設(shè)備故障ppt課件-免費(fèi)閱讀

2025-06-05 02:59 上一頁面

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【正文】 最終,以規(guī)范記錄,促進(jìn)設(shè)備管理工作,夯實(shí)基層建設(shè)基礎(chǔ),提升設(shè)備管理整體水平。 ?但是,在生產(chǎn)過程中,常常發(fā)現(xiàn),有的員工,把填寫包機(jī)檢查記錄,當(dāng)成了做“秀”、擺設(shè)。其實(shí),“跑冒滴漏”管理,是重點(diǎn)管理工作內(nèi)容,也是現(xiàn)場(chǎng)管理工作的一部分,設(shè)備包機(jī)人員日常檢查的重要任務(wù),就是發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備隱患,包括備用設(shè)備的管理。 ? 而現(xiàn)場(chǎng)管理只是對(duì)設(shè)備的環(huán)境衛(wèi)生、室內(nèi)衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生進(jìn)行檢查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的物品和工器具進(jìn)行定置定位管理,為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 ? 問題 1;只查“表面問題” ? 一些設(shè)備包機(jī)人員認(rèn)為,就是看看設(shè)備上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、問問那壞修那等。 ? 這些設(shè)備問題的產(chǎn)生,主要是包機(jī)責(zé)任制不落實(shí)造成的。 2 處理設(shè)備異常的能力 了解缺陷導(dǎo)致故障的原因,并考慮如何改善。 ? 損失:操作失誤,維修失誤,無對(duì)策,對(duì)策不力,對(duì)策錯(cuò)誤。 ? 預(yù)知維修是通過監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)來確定維修時(shí)間的方法。 ? 3) 改善設(shè)計(jì)。 診斷 即檢查確認(rèn) 下處方 即制定 檢修計(jì)劃 CT ? ( 2)偶發(fā)故障期 ? 故障率低且穩(wěn)定,由于維護(hù)不 ? 好或操作失誤造成。劣化原因可能是單一因素、多因素或復(fù)合因素。 ? 5)、制度流程的完善; ?沒制度不成方圓,公司有公司的制度,車間要車間的具體的制度流程,所以車間每位員工要認(rèn)真遵守了解公司、車間內(nèi)部的制度及流程,才能知道自己如何干好工作?如何完成自己的目標(biāo) . ? 6).打造一個(gè)規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng) ? 全員參與設(shè)備管理,最難的往往是如何細(xì)化設(shè)備管理,要讓員工很容易就能發(fā)現(xiàn)問題,這方面一般可以使用 6S管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、可視化等方法,如通過標(biāo)識(shí),參數(shù)的正常范圍一目了然,參數(shù)是否正常任何人都能很容易的發(fā)現(xiàn) ? 7)、培養(yǎng)解決問題的能力和習(xí)慣 ? 僅僅發(fā)現(xiàn)問題是不夠的,只有解決問題才能對(duì)公司有幫助,所以首先要從制度上鼓勵(lì)全員解決問題(自己的問題自己解決的思路,改善焦點(diǎn)課等);其次,還要培養(yǎng)全員通過學(xué)習(xí)提高解決問題能力的習(xí)慣,也就是我們常說的建立一個(gè)學(xué)習(xí)型的企業(yè)、學(xué)習(xí)型的班組,這方面優(yōu)秀企業(yè)常用的方法有:?jiǎn)T工多技能認(rèn)證、階層級(jí)別教育培訓(xùn)、知識(shí)管理系統(tǒng)等等,達(dá)到:缺什么?補(bǔ)什么,需要什么?補(bǔ)充什么達(dá)到全面提高的目的。 避免設(shè)備出故障了解設(shè)備管理的幾個(gè)方法: ? 事后維修,相當(dāng)于故障處理; ? 預(yù)防維修,相當(dāng)于點(diǎn)檢定修; 改良維修,相當(dāng)于技術(shù)改造; ? 維修預(yù)防,相當(dāng)于設(shè)備初期管理; ? 自主維修,相當(dāng)于設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)。 ? 6)、切;要做到手勤。主要設(shè)備為噪聲測(cè)量?jī)x。如不及時(shí)發(fā)現(xiàn),并診斷與排除,將引起機(jī)件燒毀等事故。 ? (6)、其它因素 ?有的故障是上述一種原因造成的,有的是上述多種原因綜合影響的結(jié)果,有的是上述一種原因起主導(dǎo)作用而另一種(或幾種)原因起媒介作用等等。 ?(5)、人為因素; ? 除了客觀的因素,從設(shè)備管理角度來講,所有的設(shè)備故障是人為造成的。 故障的基本概念 ? 4) 故障分析的基本程序和方法; ?在故障分析的初期,要對(duì)故障實(shí)物(現(xiàn)場(chǎng))和故障發(fā)生時(shí)的情況,進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和鑒定,還要盡可能詳細(xì)地從使用者和制造者那里收集有關(guān)故障的歷史資料,通過對(duì)故障的外觀檢查鑒定,找出故障的特征,查出各種可能引起故障的影響因素。輸出的故障種類、異常狀態(tài)、故障模式、故障狀態(tài)等。弄清發(fā)生故障的機(jī)理和原因,對(duì)判斷故障,防止故障的再發(fā)生,有重要的意義。 表象 深層原因 根本原因 現(xiàn)場(chǎng)無序,細(xì)節(jié)不到位,狀態(tài)不佳 缺乏標(biāo)準(zhǔn), 有標(biāo)準(zhǔn)不按標(biāo)準(zhǔn), 執(zhí)行不力 觀念固化,缺乏機(jī)制和流程 故障的基本概念 ? 中國(guó)有句俗話: “螻蟻雖小,可以毀掉萬里長(zhǎng)堤 ”。 他們往往以一個(gè) 忙“ 字作為自己努力的漂亮外衣。 ? 11)剛計(jì)劃?rùn)z修完的設(shè)備又發(fā)生停機(jī)修復(fù),造成非計(jì)劃?rùn)z修。 ? 3)考評(píng)機(jī)制未形成制度化、流程化。 4: 26分調(diào)節(jié) 1搗固機(jī)第三組搗固機(jī)時(shí),軸承壓蓋螺栓斷裂。 ? 沒有電液推桿備件是處理時(shí)間較長(zhǎng)的又一個(gè)原因。 3: 30分更換完畢。 事故二十一:煉焦二車間 2推焦車提門油缸底座松動(dòng)事故 ? 事故經(jīng)過: ? 2022年 8月 21日 5: 30分, 2推焦車司機(jī)摘 119爐門提門時(shí),操作工聽到有異響,及時(shí)停止操作,便到取門機(jī)處查看,發(fā)現(xiàn)提門油缸底座脫落,當(dāng)時(shí)調(diào)度在場(chǎng)。為了徹底解決故障,改用 1攔焦車出 12爐,對(duì)液壓系統(tǒng)更換溢流閥及電磁閥,但是自動(dòng)還是不能用,只能手動(dòng)機(jī)旁操作。 ? 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn),提高員工發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力,從而提高維修效率。 ? 設(shè)備部對(duì)各大車隱蔽部位進(jìn)行檢查,對(duì)查出隱患交機(jī)動(dòng)整改 事故十八:煉焦二車間 2熄焦車控制電源線斷事故 ? 事故經(jīng)過: ? 3月 1日 20: 40 2熄焦車出現(xiàn)故障,整個(gè)機(jī)車無發(fā)動(dòng)作,經(jīng)檢查無控制電源,重新接臨時(shí)電源線后強(qiáng)給能走行,界面無法操作,在找不出故障的情況下,更換 1熄焦車。臺(tái)車前進(jìn)時(shí)端蓋與結(jié)構(gòu)立柱發(fā)生刮蹭,使移門臺(tái)車在前進(jìn)過程中阻力增大,是造成本次事故的主要原因。 ? 修好的備用減速機(jī)掛牌標(biāo)識(shí),標(biāo)明好壞 ? 在搗固站存放一套氣割或電焊機(jī),隨時(shí)備用 ,縮短維修時(shí)間。 ? 事故教訓(xùn)及防范措施: ? 去年因疊簧損壞問題,熄焦車曾掉了一次軌。 ? 車間值班主任組織生產(chǎn)、維修進(jìn)行搶修。 23: 35~ 4月 1日 00: 00更換 1熄焦車完畢,正常出爐。 事故十四:煉焦二車間 2熄焦車門關(guān)不上事故 ? 事故經(jīng)過: ? 2022年 3月 31日 19: 20分, 2熄焦車門關(guān)不上(煉焦車間中班接班后組織將 1熄焦車倒為 2熄焦車,油站使用西泵供油 ),操作工立即通知值班維修工到現(xiàn)場(chǎng)處理,并通知維修班長(zhǎng)到場(chǎng)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)綜保線路板燒壞,換上新線路板后試車正常。同時(shí)立即打電話通知調(diào)度和高壓電工。同時(shí)葉輪隨軸旋轉(zhuǎn)時(shí),由于熄焦水內(nèi)含有大量焦粉,導(dǎo)致葉輪及泵軸磨損嚴(yán)重,使熄焦泵出口壓力達(dá)不到正常使用壓力,不能正常熄焦。 ? 以此為案例,煉焦車間組織班組以上人員培訓(xùn),加強(qiáng)管理。 導(dǎo)近期重點(diǎn)關(guān)注操檢結(jié)合工作,加強(qiáng)管理工作。 ? 事故原因: ? 此事故為巡檢不到位,未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩隱患,裝煤車操作工巡檢不到位。 ?事故原因: ? 機(jī)動(dòng)車間、生產(chǎn)車間檢查不到位,事故前沒有發(fā)現(xiàn)隱患。 ?事故教訓(xùn)及防范措施: ?維修人員未根據(jù)設(shè)備使用周期,做到計(jì)劃?rùn)z修,維修人員要對(duì)各皮帶的使用時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記,對(duì)使用時(shí)間超期的皮帶重點(diǎn)關(guān)注,根據(jù)皮帶的具體使用情況,做出更換計(jì)劃 事故七:煉焦一車間 3攔焦車主動(dòng)輪軸斷事故 ?事故經(jīng)過: ? 2022年 9月 2日 3: 40時(shí), 3攔焦車去摘 5爐門發(fā)現(xiàn)往東越走越沉。 ? 生產(chǎn)車間加強(qiáng)對(duì)水漂部位的焦粉清理,減小 U型水漂走行時(shí)的阻力。 維修工工應(yīng)加強(qiáng)檢修技能培訓(xùn),盡量減少檢修時(shí)間 設(shè)備發(fā)生故障時(shí),生產(chǎn)操作人員對(duì)故障及處理情況要及時(shí)上報(bào),不得隱瞞,避免對(duì)設(shè)備留下隱患,造成更大事故。 ? 操作工對(duì)設(shè)備不熟悉的地方要及時(shí)提出,維修人員及電工要及時(shí)對(duì)操作工進(jìn)行培訓(xùn),做好操檢結(jié)合。電工立即導(dǎo)用備用控制系統(tǒng),到 22: 30分開始出爐。 ? 事故原因 : ? 給料機(jī)軸材質(zhì)是普通碳鋼,天冷導(dǎo)致給料機(jī)軸脆性增大,易發(fā)生斷裂。如何避免設(shè)備故障 機(jī)動(dòng)二車間培訓(xùn) 2022年 3月 現(xiàn)狀: 目前擺在我們面前非常值得關(guān)注的課題,單以 2022年 12月份發(fā)生的幾次設(shè)備故障來看,停機(jī)時(shí)間一月 1100多分鐘;二月 1370多分鐘,被罰款共計(jì) 2022余元。 ? 因天冷使給料斗 后面露出的煤凍住,清理不及時(shí),給料機(jī)推不動(dòng),使軸的推力加大,導(dǎo)致給料機(jī)軸斷裂。 ? 事故原因: ? 熄焦車西行接觸器主觸頭釋放不開,內(nèi)部機(jī)構(gòu)存在問題,不能斷電,經(jīng)過查備件安裝記錄為 2022年 1月 4日安裝,用時(shí)較短。 事故四 。 ? 車間要對(duì)操作工的巡檢進(jìn)行監(jiān)督、檢查 事故五 。 事故六:煉焦一車間蕉二皮帶磨損事故 ?事故經(jīng)過: ? 事故發(fā)生經(jīng)過: 2022年 10月 14日零點(diǎn),焦二皮帶多處破損,不能正常使用,維修工到達(dá)開始每半小時(shí)停車一次修補(bǔ)皮帶漏洞,8:00機(jī)動(dòng)車間到園區(qū)去取皮帶準(zhǔn)備更換,期間利用皮帶勉強(qiáng)運(yùn)焦,上午 10: 00將皮帶取回,恰遇保定環(huán)保局人員對(duì)我公司在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,全廠停止出爐,運(yùn)焦皮帶更換開始進(jìn)行,到下午 17: 50粘接完畢。操作工通知電工、維修到現(xiàn)場(chǎng)處理,電工和維修開始判斷是第二軌缺水和制動(dòng)器打不開造成,后經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)是攔焦車主動(dòng)輪軸斷裂造成攔焦車運(yùn)行困難。 ? 設(shè)備部在 9月 9日設(shè)備聯(lián)查已經(jīng)發(fā)現(xiàn)熄焦車道軌存在的隱患并通知煉焦車間,煉焦車間沒有引起重視。 ? 維修巡檢不到位,事故前沒有發(fā)現(xiàn)隱患 。 事故十一:煉焦二車間地面除塵耦合器油泵軸斷事故 ?事故經(jīng)過: ? 2022年 1月 29日 19時(shí) 30分,煉焦段長(zhǎng)向調(diào)度反映裝煤除塵風(fēng)機(jī)出口壓力低報(bào)警停車。 ? 6 、裝煤除塵風(fēng)機(jī)煙囪上面加活動(dòng)翻版。 ? 造成熄焦泵入口堵塞焦粉,是由于 15日外包負(fù)責(zé)撈焦粉的作業(yè)人員休息后,隨也安排人員人進(jìn)行焦粉打撈,但是作業(yè)效果未達(dá)到要求。由于此次堆取料機(jī)取煤在北側(cè),操作工雖停止取料,但是皮帶上的余煤瞬間即將溜槽堵滿,由于皮帶不能停轉(zhuǎn),很快就被磨斷。 ? 事故原因: ? , B114皮帶未能按照設(shè)計(jì)要求聯(lián)鎖停車。助理接到通知后,趕到現(xiàn)場(chǎng)組織檢修。 ? 事故原因: ? 西泵運(yùn)轉(zhuǎn)不能正常關(guān)閉車門,是由于油泵出口的溢流閥關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致壓力泄漏所致; ? 東泵運(yùn)行期間,回油管球閥崩壞,是由于溢流閥不能正常打開泄壓,導(dǎo)致潤(rùn)滑油管道壓力高憋壞球閥 ? 事故教訓(xùn)及防范措施: ? 雜質(zhì)對(duì)油站液壓元件的影響,未能引起煉焦車間維修工、班長(zhǎng)、設(shè)備主管的足夠重視。 1:30分左右將電機(jī)車車輪頂上軌道, 2: 00左右將軌道加固恢復(fù), 3:30分推焦恢復(fù)生產(chǎn)。本次雖不是疊簧損壞問題造成的掉軌,煉焦車間也應(yīng)認(rèn)真做好分析總結(jié),制定多方面檢查、防范措施,避免掉軌事故再次發(fā)生。 事故十七:煉焦二車間 1推焦車移門機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)不動(dòng)作事故 ? 事故經(jīng)過: ? 2022年 12月 23日 19: 00,煉焦二車間 1推焦車移門機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)不動(dòng)作,油缸伸出約 300mm后不動(dòng)作。推焦車的包機(jī)工和操作工對(duì)隱蔽部位巡檢不到位。 ? 3月 2號(hào)上午對(duì) 2熄焦車進(jìn)行檢查,控制電源一根線掉,接上后電源正常,界面仍無法操作,檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)總電源接觸器輔助觸電壞,該接觸器動(dòng)作觸電為整個(gè)控制系統(tǒng)動(dòng)作的條件之一,該觸電無信號(hào)整個(gè)機(jī)車無法動(dòng)作,更換該接觸器后系統(tǒng)恢復(fù)正常。 加強(qiáng)巡檢,提前發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行更換,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。為了盡量減少丟爐,機(jī)動(dòng)車間、設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)及煉焦值班主任商議決定,晚上先機(jī)旁手動(dòng)操作出爐,白天利用等點(diǎn)再詳細(xì)排查。操作工及時(shí)通知維修和值班長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)組織處理, 7:10煉焦車間、機(jī)動(dòng)值班領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng), 7:30分設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng), 8:00機(jī)動(dòng)車間主任到現(xiàn)場(chǎng)指揮修復(fù),使用千斤頂和倒鏈,使油缸底座恢復(fù)到原來的位置, 11: 15分開始正常出爐。 ? 11炭化室裝完煤后, 2導(dǎo)煙車往回撤連接器,再回撤連接桿時(shí),發(fā)現(xiàn)翻板未完全放下。 ? 事故教訓(xùn)及防范措施: ? 對(duì)每臺(tái)重點(diǎn)設(shè)備制定巡檢表,操作工、維修工按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行巡檢。維修工對(duì)螺栓進(jìn)行更換,6:20修好,開始出爐。 目前管理存在問題 ? 4)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備存在問題較多,整改率達(dá)不到要求,人的責(zé)任心不強(qiáng)。形成“ 頭疼醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳 ”計(jì)劃性不強(qiáng)。 卻沒有想到,這種忙,只能是“窮忙”“瞎忙”, 沒有給自己和公司帶來效益。日本的一些 “無人 ”工廠也提出 “無人始于無塵 ”。 故障的基本概念 ? 2)故障的發(fā)生;受空間、時(shí)間、設(shè)備(故障件)的內(nèi)部和外界多方面因素的影響,有的是某一種因素起主導(dǎo)作用,有的是幾種因素共同作用的結(jié)果。 ? 3) 產(chǎn)生故障的共同點(diǎn)是:來自與工作條件、環(huán)境條件等因素作用于故障對(duì)象,當(dāng)故障對(duì)象的能量積累超
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