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合成氨典型-事故案例分析-免費(fèi)閱讀

2025-05-10 22:39 上一頁面

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【正文】 點(diǎn)火前沒有對爐膛進(jìn)行通風(fēng)置換和取樣分析。十一、尿素中壓系統(tǒng)爆炸事故經(jīng)過:1995年1月3日,某化工總廠第二套尿素系統(tǒng)的1臺惰洗器、2臺氨冷凝器、1臺液氨緩沖槽同時發(fā)生爆炸,3人重傷,水泥框架及設(shè)備損壞嚴(yán)重.事故原因:由于冬季氣溫低和低溫冷卻水的作用,液氨回收率高,氣相中氨相對減少,使冷凝氣中的氫、氧相對增加,達(dá)到爆炸極限,在靜電作用下,發(fā)生爆炸。緊固螺栓要合理,不能使用長套管緊固。嚴(yán)格按照設(shè)計施工規(guī)定施工,金屬焊接必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工藝要求.合成塔出口溫度超過200℃,其管道必須選用耐高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。該玻璃板破裂后,大量氫氣外泄,與空氣混合,由于氣體壓力高,泄漏時,產(chǎn)生靜電,立即發(fā)生空間爆炸。事故原因:該廠長期使用含硫較硫的煤,前工段脫硫效率低,變換氣中硫含量高,在脫碳塔內(nèi),部分硫化物吸附在塔璧及填料上,當(dāng)打開人孔時,由于空氣的對流,硫化物產(chǎn)生自燃,發(fā)生燃燒。嚴(yán)格工藝指標(biāo),嚴(yán)禁超溫、超壓。最后經(jīng)過取樣分析合格后,辦理進(jìn)人設(shè)備(容器)證后,并有專人監(jiān)護(hù),才能進(jìn)人作業(yè)。事故原因:操作人員違反操作規(guī)程,開車前未將汽包上面的蒸汽出口閥和安全閥下面的根部閥打開,至使鍋爐夾套憋壓,夾套爆裂,熱汽水進(jìn)人爐內(nèi),大量汽化,壓力迅速上升,導(dǎo)致煤氣爐爆炸。1098 人次一、氧含量超標(biāo),煤氣氣拒爆炸事故經(jīng)過:1986年6月22日,某氮肥廠正常生產(chǎn)時,1號煤氣爐下行煤氣閥閥桿在突然脫落,造成該閥門不能及時關(guān)閉,使正在吹風(fēng)階段時的空氣通過該下行煤氣閥直接進(jìn)人煤氣氣柜,導(dǎo)致氣柜內(nèi)半水煤氣中氧含量在短時間內(nèi)迅速上升。中時間:20101223 17:05:36事故教訓(xùn):煤氣閥閥桿脫落是常見的設(shè)備故障,如果加強(qiáng)巡回檢查,能及時發(fā)現(xiàn),及時處理,就可以
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