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青山紙業(yè)鍋爐煙氣脫硫技改工程項目建議書(代可研報告)(31頁)-工程可研-全文預(yù)覽

2025-09-07 10:11 上一頁面

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【正文】 計最大值 ) -脫硫后煙氣 360 mg/Nm3 (最大),設(shè)計值 -脫硫后煙氣 454 mg/Nm3 (最大),保證值 - SO2的減少量,設(shè)計值 85% 設(shè)計值 - SO2的減少量,保證值 80% 保證值 進入爐膛內(nèi)的石灰粉 -物料輸送速度 t/h (最大 ) -鈣與硫的摩爾比率 -純凈度 (CaCO3) 90 % 18 -顆粒粒度 40 ?m 80 % 進入活化反應(yīng)器的煙氣 -進入活化反應(yīng)器的煙氣溫度為 120140 186。 證 煙氣溫度 17 保證在 ESP 前的煙氣末端溫度為 70?C,該溫度高出了 SO3 和 水汽引起的酸露點,并高出水的露點溫度 15 oC 。 例如: 煤中 硫 的含量 , % (濕 ) SO2 的釋放量 , mg/, 干煙氣 , O2=6% 454 783 上述數(shù)據(jù)是按保證為 80%脫硫效率計算。 保證期不包括按磨損件設(shè)計的正常零件的磨損。 ② 大部分脫硫設(shè)備使用的溫度區(qū)間較低,便于維護與檢修。 ② 噴鈣對過熱器吸收的熱量可能有所影響,通過調(diào)整噴水量大小,能保證過熱蒸汽參數(shù)的穩(wěn)定。 二次污染 CaCO3 在爐內(nèi)分解成 CaO 和 CO2, CaO 在爐內(nèi)、尾部水合固硫器中與 SO2 反應(yīng)生成 CaSO4國內(nèi)計算,對于 35t/h 爐最保守的估計也不超過 %。 ② 噴鈣后飛灰與石灰石粉混合物的中位徑比飛灰略大一些,容易收集。 噴鈣后對爐內(nèi)灰分和靜電除塵器的影響 噴 鈣脫硫造成爐內(nèi)灰分增加,其主要來源是:吸著劑帶入的雜質(zhì)、碳酸鈣生成的氧化鈣以及固硫反應(yīng)后生成的硫酸鈣等。 脫硫設(shè)備投運對爐內(nèi)燃燒工況、氣溫的影響 爐 內(nèi)噴鈣脫硫是選擇一個合適的溫度區(qū)間將石灰石粉噴入爐膛,石灰石粉在煙氣溫度低于 1200℃的區(qū)間噴入,鍛燒反應(yīng)生成的氧化鈣固硫活性最佳。芬蘭 Inkoo 電廠運行 5000 小時,清除受熱面上的積灰,無需增設(shè)吹灰器,根據(jù)負(fù)荷可以調(diào)整吹灰次數(shù),即可解決受熱面沾污積灰問題,各極受熱面的傳熱特性不發(fā)生改變。 電 力部赴美國、芬蘭脫硫技術(shù)考察報告中介紹:從芬蘭 Inkoo 電廠5000 小時運行情況看,爐內(nèi)無結(jié)渣,表明采用噴鈣脫硫成套技術(shù)不會因結(jié)渣問題影響運行。 c. SO2濃度控制系統(tǒng): 根據(jù)煙氣出口二氧化硫含量對石灰石的噴入量進行調(diào)整。 LIFAC 脫硫工藝采用 DCS 集散控制系統(tǒng),主要控制三個調(diào)節(jié)回路: a. 吸收劑給料量調(diào)節(jié)回路: 噴入 爐膛 內(nèi)的石灰石總量由給料機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),噴入總量可手動給定,也可以由鍋爐的給煤量和煤的含硫量給定。 石灰石粉由粉倉經(jīng)計量裝置送入輸粉管道,由給粉風(fēng)機送入的空氣正壓輸送到四個角上的噴射器內(nèi)。作為吸附劑的石灰石純度 即 CaCO3 要求不小于 92%,以保證CaCO3在爐內(nèi)進行有效的化學(xué)反應(yīng)。 噴鈣脫硫成套技術(shù)適用范圍 噴 鈣脫硫成套技術(shù)可以用于工業(yè)鍋爐、大中型電站在役鍋爐改造和新建鍋爐的煙氣脫硫配套設(shè)計。 12 選則方案 : 灰漿再循環(huán) 灰漿再循環(huán)是 LIFAC 的第三部分,一般電廠采用了爐內(nèi)噴鈣及爐后增濕,已滿足脫硫要求。 反應(yīng)器出口煙氣在進入靜電除塵器前采用空氣預(yù)熱器的熱空氣加熱。 自動化系統(tǒng)的 功能 自動化系統(tǒng)具有用以執(zhí)行所有與脫硫設(shè)備的測量、調(diào)節(jié)、控制和監(jiān)控相聯(lián)系的功能。 再加熱 反應(yīng)器出口煙氣溫度較低( ~60℃),為使除塵器安全運行,煙氣用反應(yīng)器中的熱燃燒空氣再加熱,再加熱空氣的量用調(diào)節(jié)擋板控制。在該儲存庫,反應(yīng)器底部的灰被增濕攪拌器卸至灰罐車運走進行利用或丟棄。 灰份的處理及其再循環(huán) 從靜電除塵器和活化塔除下的一部分灰再循環(huán)返回到活化塔中。 FGD 系統(tǒng)包括反應(yīng)器進口、出口擋板及旁路 擋板從而使煙氣進入反應(yīng)器或使反應(yīng)器旁路。兩個不固定的噴嘴對水起到了霧化的作用。 在活化塔中未反應(yīng)的氧化鈣轉(zhuǎn)換成氫氧化鈣。為了保證連續(xù)的石灰石粉輸送,下部斗的壓力需和噴管的壓力保持一致。 斗下部的石灰石粉由螺旋喂送器進入噴鈣管。 氧化鈣與三氧化硫產(chǎn)生的反應(yīng)很強烈,可有效降低煙氣的酸露點,從而降低了 ESP 及煙氣通道的腐蝕程度。但縮減很小,以至于在測量公差范圍內(nèi)觀察不到。如果溫度 過低,反應(yīng)就不夠充分,石灰石的利用率就低。 活化器出口煙氣溫度因霧化水的蒸發(fā)而降低,為避免出現(xiàn)煙溫低于露點溫度而造成腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生,需保持出口煙氣溫度高于露點溫度10~ 15℃。整 個 反 應(yīng) 過 程 如 下 : ? ?22 OHCaOHC a O ?? ? ? OHCa S OSOOHCa 2322 ??? 圖 1. LIFAC 工藝程序圖 9 ? ? ?? ?? OHCaOHCa 222 ???? ?????? 2333222 2 SOHH S OHSOHOHSO 3232 C a S OSOCa ?? ?? 423 21 C aS OOC aS O ?? 活化器內(nèi)的脫硫效率取決于霧化水量、液滴粒徑、水霧分布、煙氣流速、出口溫度等因素,通常的脫硫效率在 40%左右。 主要設(shè)備有:噴鈣設(shè)備、活化反應(yīng)器、灰處理設(shè)備及顆粒收集器。 LIFAC 脫硫的主要工藝有三個階段;即爐內(nèi)噴鈣 +爐后增濕 +(灰漿再循環(huán))。 3 LIFAC 工藝介紹 概要 LIFAC 工藝 ( 即:爐內(nèi)噴鈣加氧化鈣活化工藝 ) 是一種先進的煙氣脫硫工藝,自八十年代以來,在世界各地的燃煤電廠得到了廣泛的應(yīng)用。濕法、旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法等工藝除脫硫塔外還需要占地較大的灰漿制備系統(tǒng),布置難度較大; ( 3)爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝以石灰石為吸收劑, **地區(qū)盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石灰石,可以保證 ***電廠煙氣脫硫工程有穩(wěn)定、可靠的礦源; ( 4)爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝脫硫產(chǎn)物為干態(tài)灰,便于儲運和綜合利用; ( 5)各種脫硫工藝的經(jīng)濟性分析表明,爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝的運行費用 、投資成本都較低; ( 6)爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝由于占地小、建設(shè)周期短、投資省,較適合老電廠脫硫改造工程; 7 ( 7)爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝技術(shù)上已較為成熟,工業(yè)性系統(tǒng)已運行多年; ( 8)爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化脫硫工藝可以根據(jù)排放要求分步實施,從而降低初投資及運行成本,降低電廠負(fù)擔(dān); ( 9) ***電廠用水較為緊張, **地區(qū)地下水資源嚴(yán)重不足,電廠用水水源主要是距電廠 35Km 的會寶嶺水庫,噸水成本較高,故電廠脫硫改造工程不適合用水較大的濕法脫硫工藝; ( 10)石灰石粉料的制備、輸送、噴水霧化等技術(shù) 為常用成熟技術(shù),易于掌握,無需增加運行人員; ( 11)整個脫硫系統(tǒng)可單獨操作,解列后不影響鍋爐的正常運行。表 21 是根據(jù)技術(shù)成熟度、技術(shù)性能指標(biāo)、環(huán)境特性和經(jīng)濟性指標(biāo),對幾種典型的煙氣脫硫技術(shù)的綜合評價。燃煤性質(zhì)見表 1- 1。本工程設(shè)計主要論述 ***電廠采用 LIFAC 工藝的可行性(方案設(shè)計),投資概算及經(jīng)濟分析。與此同時,國內(nèi)還配合南京下關(guān)電廠引進同類型的芬蘭 LIFAC 技術(shù)專門開發(fā)了新型的 420t/h 鍋爐。噴霧干燥半干法煙氣脫硫初投資及運行費用與濕法比較有所降低,但旋轉(zhuǎn)霧化噴頭等關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)要求高,灰漿系統(tǒng)比較復(fù)雜,推廣應(yīng)用也不容易。繼1995 年修訂后, 1999 年再度修訂“大氣污染防治法”,對 SO2排放做了明確的規(guī)定。 近年來,我國環(huán)境污染日益嚴(yán)重,保護環(huán)境已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。 兩爐一機,帶 25MW 機組。 公司所屬的熱 電廠 現(xiàn)有 110t/h 鍋爐一臺 ,建于 1995 年, 150t/h 鍋爐 一臺, 建于 2020 年 。但燃煤采購費用的增幅較大,增加了 電廠的運行成本,同時電廠燃煤的來源也受到了限制。 1992 年在2 省 9 市試行了 SO2排放收費管理, 1998 年 2 月國務(wù)院召開“二氧化碳排放控制區(qū)和酸雨控制區(qū)發(fā)布會”,明確宣布酸雨區(qū)范圍 和治理策略。 濕 法煙氣脫硫的脫硫效率比較高,適用范圍廣,但系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備投資和運行費用高,要求的運行管 理水平高,即使在發(fā)達(dá)國家推廣應(yīng)用也存在著一定困難。 “九 五”以來,(原)國家科委,國家環(huán)??偩种С诌M行電站鍋爐噴鈣脫硫成套技術(shù)工程化開發(fā),不但進行了有關(guān)工程化問題的物理模擬試驗,而且開發(fā)了一系列計算機數(shù)值模擬程序,對 35t/h、 130t/h、 420t/h煤粉鍋爐實施噴鈣脫硫成套技術(shù)進行了可行性研究,并做出設(shè)計方案。 本脫硫技術(shù)改造工程對 # 5機組 (125MW)的 400t/h煤粉爐實施脫硫改造,采用 LIFAC( Limestone Injection into the Furnace and Activation of Calcium Oxide 即爐內(nèi)噴鈣尾部增 濕活化)煙氣脫硫工藝。燃煤耗量為每年 300 萬噸左右。電廠選擇煙氣脫硫工藝時要考慮電廠的鍋爐類型,容量和調(diào)峰要求、燃煤種類、含硫量、副產(chǎn)品、爐后場地情況、廢水廢渣排放情況及二氧化硫控制規(guī)劃和環(huán)評要求的脫硫效率等因素,經(jīng)全面技術(shù)經(jīng)濟比較后確定。 煙氣脫硫技術(shù)評價 技術(shù) 項目 石灰石 石膏法 簡易濕法 旋轉(zhuǎn)噴 霧法 LIFAC 電子束法 海水脫硫 循環(huán)流 化床法 環(huán)境性能 很好 好 好 好 很好 很好 很好 電耗占總發(fā)電量的比例( %) ~ 2 1 1 2~ 1 1 吸收劑 容易 容易 容易 容易 一般 容易 容易 6 獲得 技術(shù)成 熟度 商業(yè)化 商業(yè)化 商業(yè)化 商業(yè)化 商業(yè)化 商業(yè)化 商業(yè)化 工藝技 術(shù)指標(biāo) 脫硫率95%, Ca/S為 ,利用率 86% 脫硫率70%, Ca/S為 ,利用率 64% 脫硫率80%, Ca/S為 ,利用率 53% 脫硫率80%, Ca/S為 2,利用率 40% 脫硫率90% 脫硫率90%, 脫硫率90%, Ca/S為 ,利用率 75% 脫硫 副產(chǎn)品 脫硫渣為CaSO4及少量煙塵,可以綜合利用,或送灰渣場堆放 脫硫渣為CaSO4及少量煙塵,可以綜合利用,或送灰渣場堆放 脫硫渣為煙塵, CaSO4 ,CaSO3 ,Ca(OH)2的混合物,尚不能利用 脫硫渣為煙塵, CaSO4 ,CaSO3, CaO的混合物,可綜合利用 副產(chǎn)品為硫銨和硝銨的混合物,含氮量 20%,可用作氮肥或復(fù)合 肥料 無 脫硫渣為煙塵, CaSO4 ,CaSO3, CaO的混合物,可綜合利用 使用情 況或應(yīng) 用前景 燃燒高中硫煤鍋爐當(dāng)?shù)赜惺沂V 燃燒高中硫煤鍋爐當(dāng)?shù)赜惺沂V 燃燒高中低硫煤鍋爐 燃燒中低硫煤鍋爐當(dāng)?shù)赜惺沂V 燃燒高中低硫煤鍋爐當(dāng)?shù)赜幸喊惫?yīng) 燃燒中低硫煤鍋爐沿海電廠 燃燒高中低硫煤鍋爐 占地面積/m2(300MW機組 ) 3000~ 5000 2020~ 3500 2020~ 3500 1500~ 2020 6000 ~ 7000 3000 ~ 5000 2020 ~ 3500 FGD 占電廠總投資的比例( %) 13~ 19 8~ 11 8~ 12 5~ 8 10~ 15 8~ 10 8~ 10 脫硫成本(元 / 噸SO2脫除) 1000~ 1400 800~ 1000 900~ 1200 500~ 800 1400 ~ 1600 800~ 1000 600~ 900 選用 LIFAC 工藝的原因 ***電廠煙氣脫硫工程選用以爐內(nèi)噴鈣及尾部增濕活化技術(shù)為基礎(chǔ)的 LIFAC
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