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精益管理工作簡報(文件)

2025-09-30 06:47 上一頁面

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【正文】 工藝降低短絨率,精梳條短絨率≤ %。 把前紡車間上方空調(diào)口堵起來,空調(diào)室內(nèi)風(fēng)機(jī)口封堵,合量分配空調(diào)風(fēng),保證精梳區(qū)域溫濕度穩(wěn)定 。執(zhí)筆:董紅蓮。 13 Kaizen 開展 統(tǒng)計 工廠 提案件數(shù) 月度人均件數(shù) 采納率( %) 覆蓋率( %) 濰坊 806 100 臨清 1905 惠民 388 咸陽 1390 100 濱州 503 100 遂寧 708 合肥 241 100 聊城 426 大生 139 正定 110 76 合計 6616 點評: 9 月集團(tuán)人均件數(shù) 件。 遂寧和正定的采納率偏低, 工廠 要加強(qiáng) 對員工和基層提案審批人的 引導(dǎo) 。 改善前 改善后 是否為一次性改善:是( ● )否( ) 批準(zhǔn): 王 立波 審核: 劉 慧 提案者: 梁連祥 日期 20200901 編號 C06120900 提案部門 紡三車間 提案者 實施者 改善 項目 簡介 項目 名稱 細(xì)紗機(jī)車尾清潔器的改善 經(jīng)濟(jì) 價值或改善效果 沒有直接經(jīng)濟(jì)價值,但是提高 了 工 作 效率,減少了花毛搬家對千錠時斷頭和紗疵的影響。趁課間休息,三步并兩步跑進(jìn)車間,想現(xiàn)場感受一下工廠的精益管理氛圍。靠我身邊站著的一名女工突然目光定格,緩緩綻放出釋然的微笑。小屋的基礎(chǔ)是一系列新名詞: kaizen、 5S、目視化、標(biāo)準(zhǔn)化……在 顧問老師的指導(dǎo)下,我們首先重點推進(jìn)了 kaizen,即全員微小改善活動。竊以為 Kaizen 之于華紡的意義現(xiàn)實而深遠(yuǎn)。最為典型的是與兩個機(jī)制工作相互融合、相互促進(jìn)。兩個機(jī)制基層信息員反饋的合理訴求和合理化建議中有大部分屬 Kaizen 改善項目,工廠順勢引導(dǎo),通過員工自己動腦筋動手 去改善,問題就都解決了。那么相乘等于多少呢?我不敢貿(mào)然猜測,但無疑是難以估量的正能量。有一部分人甚至明知不對,就是偷懶不改,不認(rèn)真執(zhí)行操作法,不嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。再加上工廠都制定了合理的激勵辦法,這一下員工持續(xù)自主改善的積極性被空前激發(fā)。一件改善微乎其微,成千上萬件改善產(chǎn)生的效果將是巨大的。通過科學(xué)方法論 ,進(jìn)行小組改善,必然引起工藝的優(yōu)化、操作的改進(jìn),甚至流程的改變。 17 之四、之五……我期待…… 我期待精益花開、 Kaizen 果熟;期待再見改善墻前員工笑妍如花…… 花開無聲,花開有力。 包括6S 管理,是少數(shù)的管理人員在發(fā)現(xiàn)、琢磨、要求和檢查。全員微小改善的開展,對生產(chǎn)質(zhì)量改進(jìn)作用很大,企業(yè)的管理也變得較為輕松; 全員微小改善的興起,自下而上, 以量變促質(zhì)變,構(gòu)筑成 精益管理的基石 。 —— 作者: 劉素彬 ,華潤紡織市場部 轉(zhuǎn)變觀念、正確認(rèn)識精益管理 所謂 “精益管理” , 對我們操作工人來講, 就是指我們在工作中要精心操作,仔細(xì)檢查、認(rèn)真負(fù)責(zé),力求使自己的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。面對生產(chǎn)品種多、翻改品種頻繁、設(shè)備存在問題比較多,這自然給我們的工作加大了難度和強(qiáng)度 , 有時候我們真的喘不過氣來。 推行精益管理,就是徹底消除粗獷的管理模式, 正視存在的問題,積極制訂解決問題措施。本刊宗旨為:傳播精益思想,報道精益動態(tài),介紹 精益工具和方法,展示持續(xù)改善成果,分享優(yōu)秀經(jīng)驗和最佳實踐。謝謝。 歡迎致電,歡迎投稿。 —— 作者:杜宣,咸陽華潤織布車間上軸工。 過去 FB90X88紗質(zhì)細(xì),上軸容易斷頭多,上不好就會造成疵軸,既影響上車效率,又浪費(fèi)了經(jīng)紗,通過車間組織人力對此品種進(jìn)行整理梳理,大大減少了斷頭率,提高了上車質(zhì)量;其次是 ZAX190 機(jī)臺上軸綜框不卸,時間長容易磨損,容易造成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,容易磨損其它機(jī)件,通過車間進(jìn)行更新、校對,大大節(jié)約了配件費(fèi)用;三是 ZA190機(jī)臺腳踏板都是木質(zhì)的, 時間長了容易裂,給值車工上車掏頭、上軸、修車造成不安全因素, 車間對腳踏板進(jìn)行固定,杜絕了不安全因素。 但是最近卻感覺到了很多不一樣。例如:機(jī)臺弱電線下墜摩擦棉條,把它理順扎好;粗紗標(biāo)簽紙原散放車面,現(xiàn)做一個雙層小布袋,分交班和接班存放整齊;精梳機(jī)臺的車腳冒出,影響推桶,把其打磨平滑;防洪沙袋散亂,將它碼放整齊,上面蓋上塑料布;倍捻改捻接器支架便于移動使用,原半臺車只能用一個捻接器,現(xiàn)可以用兩個,節(jié)省了接頭的時間,從而提高了生產(chǎn)效率;如此等等 …… 有的輪班還會爭:我提出來的,怎么下一個班給改了。調(diào)動起全員用心做事的積極性 ,激發(fā)員工內(nèi)心向上的動力和情緒;原來看見也會裝著沒看見的事,現(xiàn)在是 你也改善我也改善,有 成百上千雙眼睛 在尋找著改善點 。 蔡老師對 kaizen 的描述,令我感覺耳目一新。改善無聲、潤物有痕。通過對優(yōu)秀提案的平行推廣,各工廠共享,有如涓涓細(xì)流匯聚成滔滔江河。工作現(xiàn)場更整潔了、設(shè)備故障率更低了、安全隱患更少了…… “我發(fā)現(xiàn)了一處微小改善的地方,不過先不說,怕被你們給搶走了……”,這略帶點玩笑的話語,最近經(jīng)常出現(xiàn)在員工的口中,接下來,這條新“發(fā)現(xiàn)”就會馬上申請登記。 Kaizen 提倡員工自己提、自己改,上午提、下午改。歷史原因,我們大部分員工習(xí)慣了只提出問題,扔給領(lǐng)導(dǎo),誰來做誰來改,他從來不關(guān)心。精益管理與兩個機(jī)制正在疊加發(fā)力,改善著華紡的肌體。成為引導(dǎo)員工養(yǎng)成自主改善思維習(xí)慣的抓手和與基層員工建立溝通機(jī)制的紐帶。 Kaizen 實踐中,我們的工廠并沒有把它作為 是否為一次性改善:是( )否( ● ) 今后維持“改善后”水平的標(biāo)準(zhǔn)化文件:紡三后紡現(xiàn)場管理制度。用微不足道的物質(zhì)獎勵、以及月度“改善之星”評
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