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運(yùn)行部節(jié)能工作匯報(bào)(xiexiebang推薦)-文庫(kù)吧

2025-11-02 00:25 本頁(yè)面


【正文】 之后,電脫鹽運(yùn)行效果又會(huì)降低改造: 2010年完成電脫鹽注水系統(tǒng)挖潛改造,電脫鹽注水實(shí)現(xiàn)逐級(jí)回注,即三級(jí)注除鹽水、三級(jí)排水回注二級(jí)、二級(jí)排水回注一級(jí),有效的解決了除鹽水限量的瓶頸,有實(shí)現(xiàn)了裝置節(jié)能降耗,僅該項(xiàng)技改就實(shí)現(xiàn)年節(jié)約除鹽水28萬噸,改技改已被批準(zhǔn)為國(guó)家實(shí)用型專利。(2)初餾塔輕烴回收 2010年二套常減壓為適應(yīng)加工輕油能力,將原閃蒸塔改造為初餾塔,塔頂輕組分通過提高塔頂壓力,送至dcc壓縮機(jī),有效回收初餾塔頂液化氣組分。(3)機(jī)泵冷卻水回收改造背景:二套常減壓機(jī)泵區(qū)冷卻水回水壓力高,機(jī)泵冷卻水無法回收利用,只能排入污水系統(tǒng),造成循環(huán)水浪費(fèi)。改造:2012年大修期間,裝置新增回水池及水泵等,回收裝置機(jī)泵冷卻水至循環(huán)水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)年節(jié)約循環(huán)水8000噸。(4)污油回收背景:電脫鹽排水帶油少部分污油,隨排水一起進(jìn)入下游污水處理,給污水處理廠帶來處理難度。改造:增加相分離器一套、油水分離池及污油回收泵一套,有效的回收電脫鹽排水所帶污油,實(shí)現(xiàn)年污油回收1100噸。充分利用裝置熱聯(lián)合 500萬常減壓投產(chǎn)以后,實(shí)現(xiàn)裝置間的熱聯(lián)合,徹底改變了dcc、焦化裝置只有冷進(jìn)料的方式。二套常減壓將160℃的熱蠟油直供dcc裝置,輸送量最高可達(dá)130噸/h,通過該工藝,提高了dcc進(jìn)料溫度,節(jié)省大量低溫?zé)嵩矗瑫r(shí),為罐區(qū)節(jié)省150千瓦/時(shí)送油泵一臺(tái)。同樣,二套常減壓裝置直供焦化裝置170℃的熱渣油,輸送量最高達(dá)100噸/h以上,使進(jìn)入焦化裝置原料渣油溫度由90℃提高到150℃,使整個(gè)焦化裝置的熱平衡趨于平衡。通過裝置間熱聯(lián)合,二套常減壓熱出料比率可達(dá)60%,節(jié)省能源消耗量約53000 mj/h。利用裝置低溫?zé)幔瑢?shí)現(xiàn)氣氛、常減壓裝置節(jié)能降耗雙贏。二套常減壓充分利用渣油系統(tǒng)、蠟油系統(tǒng)的低溫?zé)嵩?,將進(jìn)裝置約90℃的鍋爐用水換熱至115℃左右送至氣氛裝置,此工藝不僅解決了二套常減壓渣油、蠟油冷卻問題,同時(shí)也使而改變了氣分裝置脫乙烷塔、丙烯塔蒸汽取熱的方式,使氣分裝置蒸汽噸耗減少達(dá)70%;通過核算,通過低溫?zé)崴到y(tǒng)。采取靈活多變的節(jié)能降耗新措施 500萬常減壓裝置減壓末級(jí)抽真空系統(tǒng)采用蒸汽式抽真空與機(jī)械式抽真空并聯(lián)的方式,運(yùn)行一部根據(jù)公司蒸汽平衡情況,對(duì)減壓抽真空采取合理的工藝流程,當(dāng)夏季管網(wǎng)蒸汽富裕,需要進(jìn)行部分放空時(shí),抽真空系統(tǒng)采取蒸汽抽真空的方式,以節(jié)約電耗,而當(dāng)冬季,蒸汽管網(wǎng)出現(xiàn)貧乏時(shí),減壓抽真空方式采取機(jī)械抽真空方式,以節(jié)約蒸汽,降低能耗。對(duì)于變頻技術(shù),部門一直貫徹優(yōu)先使用的原則,當(dāng)裝置變頻泵不滿足生產(chǎn)需要時(shí),才能開啟工頻設(shè)備。部門能耗統(tǒng)計(jì)本開工周期內(nèi)二套常減壓能耗統(tǒng)計(jì)從圖可以看出,二套常減壓裝置的能耗在本運(yùn)行周期內(nèi)總體處于穩(wěn)中下降的趨勢(shì)。節(jié)能降耗工作中存在的問題右,例如,青島煉化1200萬噸/,與國(guó)內(nèi)的先進(jìn)煉廠相比,我公司常減壓在節(jié)能降耗工作還有很長(zhǎng)的路要走,目前集中體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):加熱爐熱效率需進(jìn)一步提高本套裝置加熱爐排煙溫度設(shè)計(jì)值在178℃,經(jīng)過近5年的運(yùn)行,目前排煙溫度約195℃左右,排煙溫度高,部分熱能沒用充分回收,加熱爐熱效率很難達(dá)到90%以上。而目前新建常減壓設(shè)計(jì)爐子排煙溫度在130140℃之間,若采取特殊防腐工藝,排煙溫度可低于100℃,(青島煉化常減壓排煙溫度約98℃)爐效率達(dá)93%左右。裝置間熱聯(lián)合深度需進(jìn)一步提高目前,二套常減壓車間熱出料約為30%60%,有進(jìn)一步提升的空間,若裝置間熱聯(lián)合深度達(dá)80%以上,本裝置會(huì)有更大的節(jié)能空間。變頻技術(shù)的使用 目前因設(shè)備原因,原部分使用變頻技術(shù)的大型機(jī)泵仍使用工頻,造成電能的消耗量增大。裝置與原油性質(zhì)的匹配自2013年7月,我公司加工國(guó)外海洋油比例越來越大,目前進(jìn)裝置原料性質(zhì)已完全脫離最初設(shè)計(jì)范圍,常壓總拔出率高達(dá)49%,常壓系統(tǒng)(包括常壓爐)成為影響加工量的瓶頸,原油性質(zhì)變輕,篇四:熱電部2014年節(jié)能達(dá)標(biāo)工作總結(jié)熱電部2014年節(jié)能達(dá)標(biāo)管理總結(jié) 2014年全年熱電裝置運(yùn)行基本平穩(wěn),未發(fā)生非計(jì)劃停工,安全向分公司裝置供電供熱,順利完成6爐脫硫改造及5爐脫硝改造項(xiàng)目。指標(biāo)方面受生產(chǎn)方式影響,供電、供熱標(biāo)煤耗、發(fā)電、供熱廠用電率完成較不理想,通過精細(xì)調(diào)整、優(yōu)化輔機(jī)匹配等努力,真空度、給泵單耗、制粉單耗、主汽溫度、給水溫度等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成較好。一、主裝置運(yùn)行情況。一月份,4爐中修、3機(jī)大修工作結(jié)束后,安排生產(chǎn)方式切換,為確保春節(jié)期間供電供熱安全,生產(chǎn)方式為三爐四機(jī);二月份,3機(jī)2高調(diào)門到氣管溫度測(cè)點(diǎn)套管破損泄漏檢修結(jié)束后,為減少低效2機(jī)運(yùn)行時(shí)間,停役2機(jī),三臺(tái)主力機(jī)組全力保證高負(fù)荷運(yùn)行;三月份,化肥裝置停檢修,我部啟動(dòng)2機(jī),適時(shí)安排5機(jī)進(jìn)行檢修消缺,為后續(xù)連續(xù)高負(fù)荷生產(chǎn)創(chuàng)造條件;四月份,公司化肥裝置開工,負(fù)荷大幅增加,調(diào)整鍋爐運(yùn)行方式,啟動(dòng)3爐直供高壓供熱,4機(jī)消缺工作結(jié)束,恢復(fù)5機(jī)三臺(tái)主力機(jī)組并列運(yùn)行,減少低效2機(jī)運(yùn)行時(shí)間;五月份,未進(jìn)行主裝置啟停操作;六月份,4爐省煤器排管泄漏,安排為期兩天的檢修工作;七月份,6爐脫硝改造結(jié)束,安排啟動(dòng)6爐,停役3爐;八月份,未進(jìn)行主裝置啟停操作;九月份,4機(jī)3高調(diào)門儀表引壓管泄漏停機(jī)檢修與3機(jī)高壓缸查漏消缺停役檢修期間啟動(dòng)2機(jī)運(yùn)行,3爐脫硝改造結(jié)束啟動(dòng)后停役4爐開展脫硝改造建設(shè),十月、十一月份未進(jìn)行主裝置啟停操作,十二月份完成4爐脫硝改造整體啟動(dòng)調(diào)試。全年鍋爐累計(jì)啟動(dòng)9次,停役9次,機(jī)組累計(jì)啟動(dòng)9次,停役7次。二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況供電標(biāo)煤耗、供熱標(biāo)煤耗全年供電、。主要原因:(1)分公司主要裝置蒸汽需求大幅減少,導(dǎo)致我部熱電聯(lián)產(chǎn)效應(yīng)嚴(yán)重削弱。一是煉油新區(qū)自2013年9月份投產(chǎn)后經(jīng)優(yōu)化調(diào)整余熱利用在本年3月份以后逐步達(dá)到設(shè)計(jì)水平,大量副產(chǎn)低壓蒸汽并網(wǎng),加上2013年二季度煉油新區(qū)吹掃蒸汽用量的影響,%;二是尿素裝置根據(jù)總部退出的部署及整體物料平衡需要于2013年10月中旬關(guān)停,減少中壓蒸汽用量約80t/h,加上煤氣化空分單元實(shí)施中壓蒸汽管線降壓改造、循環(huán)水透平因老化停運(yùn)。(2)煉油新區(qū)投產(chǎn)后,分公司主要裝置用電負(fù)荷增加約5萬千瓦,純凝發(fā)電比例上升幅度大,凝汽損失增加,效率下降。因電網(wǎng)峰平時(shí)段(每天17小時(shí))購(gòu)電成本為自發(fā)電變動(dòng)成本的2倍以上,加上當(dāng)前機(jī)組分別接入電網(wǎng)兩個(gè)不同電 壓等級(jí)系統(tǒng)存在的風(fēng)險(xiǎn)限制,經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上均不允許大負(fù)荷從電網(wǎng)購(gòu)電,全年發(fā)電量同比增加21654萬千瓦時(shí),在供熱減少的情況下,新增發(fā)電量全部為純凝方式所發(fā)電量,對(duì)應(yīng)的煤耗超過400克/千瓦時(shí)。(3)由于脫硫脫硝實(shí)施順序的影響,為保證安全供電供熱,5鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行無法消缺,鍋爐尾部受熱面積灰嚴(yán)重,℃,制約了鍋爐效率。(4)3鍋爐脫銷改造分別于7月份和9月份投用,由于脫硝系統(tǒng)采取低氮分級(jí)燃燒技術(shù),客觀上造成煤炭燃盡程度下降,飛灰可燃物含量上升,對(duì)爐效造成制約。由于電熱生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化,%,是煤耗指標(biāo)同比大幅上升、超總部下達(dá)目標(biāo)的最主要原因。發(fā)電、供熱廠用電率全年發(fā)電、%。主要原因:(1)主蒸汽純凝發(fā)電轉(zhuǎn)換效率不到35%,而供熱效率超過90%,由于供熱減少、純凝發(fā)電量大幅增加,鍋爐同等蒸發(fā)量及輔機(jī)電耗對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出下降,造成單位電耗上升。(2)6爐脫硝改造投用后,鍋爐煙風(fēng)阻力上升,為克服煙風(fēng)阻力兩臺(tái)鍋爐引風(fēng)機(jī)均改型換大,風(fēng)機(jī)耗電明顯增加。(3)6爐簡(jiǎn)易脫硫無法滿足新時(shí)段減排要求,新建了a套脫硫設(shè)施,脫硫用電增幅較大。(4)結(jié)合主要廠用電指標(biāo)分析 ,主要原因:一是有效開展制粉單耗競(jìng)賽活動(dòng);二是充分利用絞籠優(yōu)化制粉運(yùn)行方式,啟運(yùn)出力較高的制粉系統(tǒng),減少制粉系統(tǒng)啟停次數(shù);三是加強(qiáng)了對(duì)制粉系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)管理,計(jì)劃性檢修及及時(shí)處理設(shè)備缺陷,確保制粉系統(tǒng)完好運(yùn)行;四是加強(qiáng)了定期工作的監(jiān)督落實(shí),如對(duì)磨煤機(jī)添加鋼球,消理木塊、木屑分離器等定期工作檢查,保證制粉系統(tǒng)高出力運(yùn)行。,主要原因:去年受網(wǎng)架改造、煉油新區(qū)開工、5機(jī)試運(yùn)的影響,單耗居高不下,今年以來,給泵再循環(huán)系統(tǒng)泄漏治理工作,以及生產(chǎn)穩(wěn)定較為穩(wěn)定,給泵系統(tǒng)與負(fù)荷匹配性上升,有利于控制單耗。主要原因:一月份4爐水封槽利用檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行更新,維持爐底水封,減少了漏風(fēng);但仍存在脫硫增壓風(fēng)機(jī)出力偏小、電袋除塵器阻力大、爐膛出口氧量控制偏大等影響風(fēng)機(jī)電耗因素。二月份,3爐多次因布袋差壓大,降低負(fù)荷運(yùn)行;5爐滿負(fù)荷運(yùn)行,脫硫增壓風(fēng)機(jī)電流維持在145a左右運(yùn)行,一定程度上需增加鍋爐引風(fēng)機(jī)出力來克服增壓風(fēng)機(jī)電流降低的煙氣阻力;運(yùn)行調(diào)整中,提高4爐主汽溫度,膛出口氧量控制偏大影響風(fēng)機(jī)電耗;入爐煤揮發(fā)分在偏高,采取開啟強(qiáng)冷風(fēng)門,降低熱風(fēng)溫度措施,影響風(fēng)機(jī)電耗;四月份,受化肥裝置影響,5爐負(fù)荷率不高,%,入爐煤配煤增加難度,鍋爐磨煤機(jī)入口經(jīng)常堵塞疏搗,增加熱風(fēng)干燥和制粉系統(tǒng)漏風(fēng),不利于控制風(fēng)機(jī)單耗;五月份,4爐風(fēng)機(jī)單耗上升較大,7日~8日4爐甲引檢修,負(fù)荷較低,以及22日24日4爐甲側(cè)撈渣機(jī)大軸更換期間,底部漏風(fēng)等因素影響,23日~28日化工一部部分裝置停工期間,鍋爐負(fù)荷較低,影響風(fēng)機(jī)單耗。7月份 6爐和10月份3爐脫硫脫硝改造后,受供熱量以及機(jī)組發(fā)電能力影響鍋爐負(fù)荷率偏低,以及6爐風(fēng)機(jī)改造后電流值較大,不利于控制單耗,。三、能耗分析 篇五:2012生產(chǎn)運(yùn)行部工作總結(jié)[ 2012部門工作總結(jié)時(shí)光飛逝,2012年和2013年即將進(jìn)行交接。今年yyy(mmm)公司取得了驕人的成績(jī),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量達(dá)到歷史新高,利潤(rùn)也擺脫了經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的陰霾,實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)。全廠上下,人心振奮,笑逐顏開。生產(chǎn)運(yùn)行部作為生產(chǎn)操作的前沿,為企業(yè)的雙贏奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?;仡櫧衲甑墓ぷ鳎块T緊緊圍繞以“穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能降耗”為中心,克服運(yùn)行人員緊張、部門初建管理困難等諸多不利因素,不斷強(qiáng)化部門及各班組基礎(chǔ)管理工作,狠抓落實(shí),以安全生產(chǎn)為主線,齊心協(xié)力,克服困難,完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的各項(xiàng)工作總結(jié)如下:一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況產(chǎn)量yyy年初定的全年產(chǎn)量目標(biāo)為7萬噸,截止2012年11月25日,完成全年產(chǎn)量6噸,%;mmm年初定的全年產(chǎn)量目標(biāo)為3萬噸,截止2012年 11月25日,完成全年產(chǎn)量3噸,%;表一 產(chǎn)量完成情況一覽表消耗 yyy年初定的天然氣單耗為nm3/噸(已剔除外供物料影響),截止2012年11月25日,(未剔除外供物料和異丁基油影響);年初定的電單耗為600度/噸,截止2012年11月25日,(未剔除外供物料和異丁基油影響);,截止2012年11月25日,(未剔除外供物料和異丁基油影響); mmm年初定的天然氣單耗為5nm3/噸(已剔除外供物料影響),截止2012年11月25日,天然氣單耗為1nm3/噸(未剔除外供物料和異丁基油影響);年初定的電單耗為200度/噸,截止2012年11月25日,電單耗為14度/噸(未剔除外供物料和異丁基油影響);年初定的水單耗為噸/噸,截止2012年11月25日,(未剔除外供物料和異丁基油影響);表二 生產(chǎn)單耗一覽表影響產(chǎn)量和消耗較大情況說明 yyy影響產(chǎn)量和消耗較大情況說明,如下表:表三 yyy影響產(chǎn)量和消耗較大情況一覽表 mmm影響產(chǎn)量和消耗較大情況說明,如下表:表四 mmm影響產(chǎn)量和消耗較大情況一覽表二、生產(chǎn)運(yùn)行管理安全工作安全是企業(yè)的生命線,部門在抓生產(chǎn)的同時(shí)把安全放在同樣的高度去抓。密切配合健康安全部和技術(shù)保障部的工作,攜手共管安全,從而降低或杜絕了生產(chǎn)裝置啟停車、檢修及日常運(yùn)行過程中的安全事故發(fā)生率,提高生產(chǎn)裝置的安全標(biāo)準(zhǔn)和員工安全意識(shí)。sss在以往的啟停車過程中,較易發(fā)生操作波動(dòng)或事故,部門根據(jù)這個(gè)情況,每次在裝置啟停車中安排多名部門管理人員(一般要求在2名以上)跟班督導(dǎo),一方面及時(shí)提醒值班調(diào)度長(zhǎng)和主操在重要節(jié)點(diǎn)上需要干的工作,一方面教導(dǎo)主、副操怎樣減少波動(dòng)平穩(wěn)操作和啟停設(shè)備。通過這項(xiàng)措施,啟停中的操作波動(dòng)和事故的頻率大幅降低。加強(qiáng)隱患排查工作,部門結(jié)合公司的隱患排查工作,制定了生產(chǎn)運(yùn)行部隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定,凡是在日常檢查和判斷出可燃、有毒氣液體泄漏點(diǎn)的生產(chǎn)運(yùn)行部運(yùn)行人員,安照規(guī)定對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),鼓
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